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一种甜菊糖生产系统.pdf

  • 上传人:g****
  • 文档编号:9065796
  • 上传时间:2021-02-03
  • 格式:PDF
  • 页数:9
  • 大小:423.76KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201620206460.4

    申请日:

    20160317

    公开号:

    CN205387554U

    公开日:

    20160720

    当前法律状态:

    有效性:

    有效

    法律详情:

    IPC分类号:

    C07H15/256,C07H1/08

    主分类号:

    C07H15/256,C07H1/08

    申请人:

    黑龙江省天恒甜菊科技有限公司

    发明人:

    张文纪

    地址:

    150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区芦家街29号

    优先权:

    CN201620206460U

    专利代理机构:

    哈尔滨市松花江专利商标事务所

    代理人:

    侯静

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    内容摘要

    一种甜菊糖生产系统,涉及一种甜菊糖生产系统。本实用新型为了解决现有甜菊糖生产系统质量不稳定,成本高,周期长,辅料消耗过高和产品产量低的问题。本实用新型生产系统包括泡槽、第一碳钢储罐、反应罐、板框压滤机、第一树脂柱、第二碳钢储罐、第一纳滤膜分离装置、第七水泵、第二树脂柱、第二纳滤膜分离装置、蒸发器、第喷雾干燥塔和水泵。本实用新型系统提高了品质量,纯度由原来的85%提高到98%,由80%提高到90%,成本低,效率高。本实用新型适用于生产甜菊糖。

    权利要求书

    1.一种甜菊糖生产系统,其特征在于该系统包括浸泡槽(1)、第一水泵(2)、第一碳钢储罐(3)、第二水泵(4)、反应罐(5)、第三水泵(6)、板框压滤机(7)、第四水泵(8)、第一树脂柱(9)、第五水泵(10)、第二碳钢储罐(11)、第六水泵(12)、第一纳滤膜分离装置(13)、第七水泵(14)、第二树脂柱(15)、第八水泵(16)、第二纳滤膜分离装置(17)、第九水泵(18)、蒸发器(19)、第十水泵(20)和喷雾干燥塔(21);所述浸泡槽(1)的出料口与第一水泵(2)进料口相连,第一水泵(2)出料口与第一碳钢储罐(3)进料口相连,第一碳钢储罐(3)出料口与第二水泵(4)进料口相连,第二水泵(4)出料口与第一沉淀罐(5)进料口相连,反应罐(5)出料口与第三水泵(6)进料口相连,第三水泵(6)出料口与板框压滤机(7)进料口相连,板框压滤机(7)出料口与第四水泵(8)进料口相连,第四水泵(8)出料口与第一树脂柱(9)进料口相连,第一树脂柱(9)出料口与第五水泵(10)进料口相连,第五水泵(10)出料口与第二碳钢储罐(11)进料口相连,第二碳钢储罐(11)出料口与第六水泵(12)进料口相连,第六水泵(12)出料口与第一纳滤膜分离装置(13)进料口相连,第一纳滤膜分离装置(13)出料口与第七水泵(14)进料口相连,第七水泵(14)出料口与第二树脂柱(15)进料口相连,第二树脂柱(15)出料口与第八水泵(16)进料口相连,第八水泵(16)出料口与第二纳滤膜分离装置(17)进料口相连,第二纳滤膜分离装置(17)出料口与第九水泵(18)进料口相连,第九水泵(18)出料口与蒸发器(19)进料口相连,蒸发器(19)出料口与第十水泵(20)进料口相连,第十水泵(20)出料口与喷雾干燥塔(21)进料口相连。 2.根据权利要求1所述的一种甜菊糖生产系统,其特征在于所述的第一树脂柱(9)设置有第一观察口(9-1)、第二观察口(9-2)、筛网隔板(9-3)和出料管(9-4),第一观察口(9-1)设置于第一树脂柱(9)上部,出料管(9-4)设置于第一树脂柱(9)底部,第二观察口(9-2)和筛网隔板(9-3)设置于第一树脂柱(9)下部,筛网隔板(9-3)设置于第二观察口(9-2)和出料管(9-4)之间。 3.根据权利要求1所述的一种甜菊糖生产系统,其特征在于所述的第二树脂柱(15)设置有第三观察口(15-1)、第四观察口(15-2)、筛网隔板(15-3)和出料管(15-4),第三观察口(15-1)设置于第一树脂柱(15)上部,出料管(15-4)设置于第一树脂柱(15)底部,第四观察口(15-2)和筛网隔板(15-3)设置于第一树脂柱(15)下部,筛网隔板(15-3)设置于第四观察口(15-2)和出料管(15-4)之间。

    说明书

    技术领域

    本实用新型涉及一种甜菊糖生产系统。

    背景技术

    甜菊糖,它是从菊科植物甜叶菊的叶子中提取出来的一种糖苷,甜叶菊原产于巴拉圭 和巴西,现在中国、新加坡、马来西亚等国家也有种植;现有甜菊糖的制备系统为浸泡、 沉淀、过滤、吸附及二次脱盐脱色,最后喷雾干燥即完成甜菊糖的制备;这种工艺存在产 品质量不稳定,生产成本高,生产周期长,辅料过高,产品产量低的缺点。

    实用新型内容

    本实用新型为了解决现有的甜菊糖生产系统产品质量不稳定,生产成本高,生产周期 长,辅料消耗过高和产品产量低的问题,提出一种甜菊糖生产系统。

    本实用新型的技术方案是:

    一种甜菊糖生产系统,该系统包括浸泡槽、第一水泵、第一碳钢储罐、第二水泵、反 应罐、第三水泵、板框压滤机、第四水泵、第一树脂柱、第五水泵、第二碳钢储罐、第六 水泵、第一纳滤膜分离装置、第七水泵、第二树脂柱、第八水泵、第二纳滤膜分离装置、 第九水泵、蒸发器、第十水泵和喷雾干燥塔;

    所述浸泡槽的出料口与第一水泵进料口相连,第一水泵出料口与第一碳钢储罐进料口 相连,第一碳钢储罐出料口与第二水泵进料口相连,第二水泵出料口与第一沉淀罐进料口 相连,反应罐出料口与第三水泵进料口相连,第三水泵出料口与板框压滤机进料口相连, 板框压滤机出料口与第四水泵进料口相连,第四水泵出料口与第一树脂柱进料口相连,第 一树脂柱出料口与第五水泵进料口相连,第五水泵出料口与第二碳钢储罐进料口相连,第 二碳钢储罐出料口与第六水泵进料口相连,第六水泵出料口与第一纳滤膜分离装置进料口 相连,第一纳滤膜分离装置出料口与第七水泵进料口相连,第七水泵出料口与第二树脂柱 进料口相连,第二树脂柱出料口与第八水泵进料口相连,第八水泵出料口与第二纳滤膜分 离装置进料口相连,第二纳滤膜分离装置出料口与第九水泵进料口相连,第九水泵出料口 与蒸发器进料口相连,蒸发器出料口与第十水泵进料口相连,第十水泵出料口与喷雾干燥 塔进料口相连;

    所述的第一树脂柱设置有第一观察口、第二观察口、筛网隔板和出料管,第一观察口 设置于第一树脂柱上部,出料管设置于第一树脂柱底部,第二观察口和筛网隔板设置于第 一树脂柱下部,筛网隔板设置于第二观察口和出料管之间;

    所述的第二树脂柱设置有第三观察口、第四观察口、筛网隔板和出料管,第三观察口 设置于第一树脂柱上部,出料管设置于第一树脂柱底部,第四观察口和筛网隔板设置于第 一树脂柱下部,筛网隔板设置于第四观察口和出料管之间;

    利用甜菊糖生产系统生产甜菊糖的方法按以下步骤进行:

    将甜叶菊置于浸泡槽中浸泡,然后将得到的浸泡液利用第一水泵输送至第一碳钢储罐 中储存,利用第二水泵将第一碳钢储罐中储存的浸泡液转移至反应罐中进行反应得到反应 液,其中反应罐中可以加入适量的0.5mol/L的盐酸或0.5mol/L的NaOH可以提高产品的质 量,利用第三水泵将反应罐得到的反应液转移至板框压滤机中进行压滤,得到糖液a,将糖 液a用第四水泵转移至第一树脂柱中进行吸附得到糖液b,此时糖液的部分水分被去除,用 第五水泵将糖液b转移至第二碳钢储罐中储存,然后用第六水泵将第二储罐中储存的糖液 液转移至第一纳滤膜分离装置中进行分离,第一纳滤膜分离装置将糖液中的酒精分离去除, 得到糖液c,将分离得到糖液c用第七水泵转移至第二树脂柱中再次进行吸附,第二树脂柱 的作用是脱盐和脱色,得到糖液d,用第八水泵将糖液d转移至第二纳滤膜分离装置中进 行第二次分离,然后将分离后得到的糖液e用第九水泵转移至蒸发器中进行减压蒸馏得到 糖液f,最后用第十水泵将糖液f经喷雾干燥塔喷雾干燥,即得到甜菊糖;

    所述甜叶菊的含水率为10%;所述泡槽中浸泡的工艺为在室温下浸泡1h;所述第一沉 淀罐中进行反应的时间为1h;所述板框压滤机中进行压滤时压力为6公斤;所述糖液f中 糖的质量百分含量为40%~45%;所述第一树脂柱中进行吸附的时间2小时。

    本实用新型具备以下有益效果:

    1、本实用新型生产系统改造后工艺先进,提高了产品质量,产品质量更加稳定,甜菊 糖质量百分含量由原来的85%,提高到98%,甜菊糖收率改造前为80%,改造后为90%。

    2、本实用新型生产系统生产过程中采用树脂柱进行吸附,替换了活性炭的使用,因为 活性炭对生产中的产品不稳定及吸料和生产时间过长,在6个小时左右,改造后只需要2 小时,同时新增加的第一纳滤膜分离装置和第二纳滤膜分离装置,可节约生产时间、节约 辅料,得到产并使产品质量稳定,降低成本,提高了生产效率。

    4、现有工艺中辅料成本在6万元/每吨,经本实用新型改造后生产辅料成本控制到3.5 万/每吨,降低了成本,企业得到更大的经济效益。

    5、现有的树脂柱的底部设置置有通过法兰连接的两个出料口,分别设在树脂柱的底部 与筛网隔板平行的位置,筛网隔板与树脂柱的底部有一定空间,生产过程中该空间会残存 物料,时间过长残存的物料变质,另法兰易漏液和损坏,极大的影响产品质量;本实用新 型将第一树脂柱和第二树脂柱进行改造,将两个出料口该为一个,并设置在树脂柱的最低 点,避免了物料残存现象的发生,同时在树脂柱下部增设观察孔。便于检查树脂柱内部情 况,同时将筛网隔板面积缩小并向下移动,所以树脂柱易检查,物料输送畅通,无残存, 产品质量大幅提高。

    附图说明

    图1是本实用新型甜菊糖生产系统示意图;

    图2是本实用新型第一树脂柱9结构示意图;

    图3是本实用新型第二树脂柱15结构示意图。

    具体实施方式

    本实用新型技术方案不局限于以下所列举具体实施方式,还包括各具体实施方式间的 任意合理组合

    具体实施方式一:结合图1说明本实施方式,本实施方式甜菊糖生产系统包括浸泡槽 1、第一水泵2、第一碳钢储罐3、第二水泵4、反应罐5、第三水泵6、板框压滤机7、第 四水泵8、第一树脂柱9、第五水泵10、第二碳钢储罐11、第六水泵12、第一纳滤膜分离 装置13、第七水泵14、第二树脂柱15、第八水泵16、第二纳滤膜分离装置17、第九水泵 18、蒸发器19、第十水泵20和喷雾干燥塔21;

    所述浸泡槽1的出料口与第一水泵2进料口相连,第一水泵2出料口与第一碳钢储罐 3进料口相连,第一碳钢储罐3出料口与第二水泵4进料口相连,第二水泵4出料口与第 一沉淀罐5进料口相连,反应罐5出料口与第三水泵6进料口相连,第三水泵6出料口与 板框压滤机7进料口相连,板框压滤机7出料口与第四水泵8进料口相连,第四水泵8出 料口与第一树脂柱9进料口相连,第一树脂柱9出料口与第五水泵10进料口相连,第五水 泵10出料口与第二碳钢储罐11进料口相连,第二碳钢储罐11出料口与第六水泵12进料 口相连,第六水泵12出料口与第一纳滤膜分离装置13进料口相连,第一纳滤膜分离装置 13出料口与第七水泵14进料口相连,第七水泵14出料口与第二树脂柱15进料口相连, 第二树脂柱15出料口与第八水泵16进料口相连,第八水泵16出料口与第二纳滤膜分离装 置17进料口相连,第二纳滤膜分离装置17出料口与第九水泵18进料口相连,第九水泵 18出料口与进料口相连,蒸发器19出料口与第十水泵20进料口相连,第十水泵20出料 口与喷雾干燥塔21进料口相连。

    本实施方式甜菊糖生产系统具备以下有益效果:

    1、本实施方式生产系统改造后工艺先进,提高了产品质量,产品质量更加稳定,甜菊 糖质量百分含量由原来的85%,提高到98%,甜菊糖收率改造前为80%,改造后为90%。

    2、本实施方式生产系统生产过程中采用树脂柱进行吸附,替换了活性炭的使用,因为 活性炭对生产中的产品不稳定及吸料和生产时间过长,在6个小时左右,改造后只需要2 小时,同时新增加的第一纳滤膜分离装置和第二纳滤膜分离装置,可节约生产时间、节约 辅料,得到产并使产品质量稳定,降低成本,提高了生产效率。

    4、现有工艺中辅料成本在6万元/每吨,经本实施方式该造后生产辅料成本控制到3.5 万/每吨,降低了成本,企业得到更大的经济效益。

    5、现有的树脂柱的底部设置置有通过法兰连接的两个出料口,分别设在树脂柱的底部 与筛网隔板平行的位置,筛网隔板与树脂柱的底部有一定空间,生产过程中该空间会残存 物料,时间过长残存的物料变质,另法兰易漏液和损坏,极大的影响产品质量;本实施方 式将第一树脂柱和第二树脂柱进行改造,将两个出料口该为一个,并设置在树脂柱的最低 点,避免了物料残存现象的发生,同时在树脂柱下部增设观察孔。便于检查树脂柱内部情 况,同时将筛网隔板面积缩小并向下移动,所以树脂柱易检查,物料输送畅通,无残存, 产品质量大幅提高。

    具体实施方式二:结合图2说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式一不同的是: 所述的第一树脂柱9设置有第一观察口9‐1、第二观察口9‐2、筛网隔板9‐3和出料管9‐4, 第一观察口9‐1设置于第一树脂柱9上部,出料管9‐4设置于第一树脂柱9底部,第二观察 口9‐2和筛网隔板9‐3设置于第一树脂柱9下部,筛网隔板9‐3设置于第二观察口9‐2和出 料管9‐4之间。其他步骤和参数与具体实施方式一相同。

    具体实施方式三:结合图3说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式一或二不同 的是:所述的第二树脂柱15设置有第三观察口15‐1、第四观察口15‐2、筛网隔板15‐3和 出料管15‐4,第三观察口15‐1设置于第一树脂柱15上部,出料管15‐4设置于第一树脂柱 15底部,第四观察口15‐2和筛网隔板15‐3设置于第一树脂柱15下部,筛网隔板15‐3设 置于第四观察口15‐2和出料管15‐4之间。其他步骤和参数与具体实施方式一或二相同。

    具体实施方式四:本实施方式利用所述的甜菊糖生产系统生产甜菊糖的方法,其特征 在于该方法按以下步骤进行:

    将甜叶菊置于浸泡槽1中浸泡,然后将得到的浸泡液利用第一水泵2输送至第一碳钢 储罐3中储存,利用第二水泵4将第一碳钢储罐3中储存的浸泡液转移至反应罐5中进行 反应得到反应液,利用第三水泵6将反应罐5得到的反应液转移至板框压滤机7中进行压 滤,得到糖液a,将糖液a用第四水泵8转移至第一树脂柱9中进行吸附得到糖液b,此时 糖液的部分水分被去除,用第五水泵10将糖液b转移至第二碳钢储罐11中储存,然后用 第六水泵12将第二储罐11中储存的糖液液转移至第一纳滤膜分离装置13中进行分离,第 一纳滤膜分离装置13将糖液中的酒精分离去除,得到糖液c,将分离得到糖液c用第七水 泵14转移至第二树脂柱15中再次进行吸附,第二树脂柱15的作用是脱盐和脱色,得到糖 液d,用第八水泵16将糖液d转移至第二纳滤膜分离装置17中进行第二次分离,然后将 分离后得到的糖液e用第九水泵18转移至蒸发器19中进行减压蒸馏得到糖液f,最后用第 十水泵20将糖液f经喷雾干燥塔21喷雾干燥,即得到甜菊糖。

    具体实施方式五:本实施方式与具体实施方式四不同的是:所述甜叶菊的含水率为 10%。其他步骤和参数与具体实施方式四相同。

    具体实施方式六:本实施方式与具体实施方式四或五不同的是:所述第一树脂柱9中 进行吸附的时间2小时。其他步骤和参数与具体实施方式四或五相同。

    具体实施方式七:本实施方式与具体实施方式四至六之一不同的是:所述泡槽1中浸 泡的工艺为在室温下浸泡1h。其他步骤和参数与具体实施方式四至六之一相同。

    具体实施方式八:本实施方式与具体实施方式四至七之一不同的是:所述第一沉淀罐 5中进行反应的时间为1h。其他步骤和参数与具体实施方式四至七之一相同。

    具体实施方式九:本实施方式与具体实施方式四至八之一不同的是:所述板框压滤机 7中进行压滤时压力为6公斤。其他步骤和参数与具体实施方式四至八之一相同。

    具体实施方式十:本实施方式与具体实施方式四至九之一不同的是:所述糖液f中糖 的质量百分含量为40%~45%。其他步骤和参数与具体实施方式四至九之一相同。

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