本发明涉及乳酸乙酯的生产工艺,特别涉及食 用香料级乳酸乙酯的生产工艺。
乳酸乙酯又称α-羟基丙酸乙酯,无色透明液 体,有柔和果香,沸点154℃,相对密度 (25/25℃)1.030,折光指数(20℃)1.4124,与 水完全互溶并部分分解,易溶于醇、醚、酮及酯 类。它在香精、食品、酿酒、溶剂等工业上有广泛 的用途。
经检索美国化学文摘(C.A.)、世界专利索引 (WPI)和世界专利文摘(WPA),在本发明作出 之前,尚未发现有与本发明相似的生产工艺。
关于乳酸乙酯生产工艺较有代表性的文献, 如:《合成食用香料手册》(美国《Fenaroli香料手 册》第三部分“合成香料”翻泽本。济南市轻工研究 所编译,轻工业出版社,1985年9月第1版,597 页)中介绍了乳酸乙酯的合成方法:乳酸和乙醇在 浓硫酸或氯磺酸或苯磺酸存在下,在苯溶液中反应 而制备。
目前国内乳酸乙酯生产厂家大多采用传统的浓 硫酸催化、苯脱水酯化的工艺。该工艺简述如下: 将乳酸(含量80%)和乙醇(92~93%)按某一 配比配料,加入浓硫酸作为催化剂,加入大量的苯 作为脱水剂,然后在酯化釜(塔)内加热回流酯 化,由苯、乙醇、水三者形成三元共沸物而将原料 中含有的水和酯化过程中产生的水除去,以提高乳 酸的成酯率。酯化结束后,回收部分乙醇和苯的混 合物,然后在精馏釜(塔)内进行电加热常压精 馏,取147~157℃馏份为乳酸乙酯成品。由于乳 酸和乳酸乙酯与脂肪酸和脂肪酸乙酯的物理性质和 化学性质有很大的差别:(1)乳酸是典型的α-羟 基酸,与稀硫酸共热时分解为乙醛和甲酸,与脱水 剂共热时生成丙交酯,这些羟基酸所特有的副反应 将大大降低乳酸的产率;(2)乳酸乙酯与水完全 互溶,而脂肪酸乙酯则微溶于水或几乎不溶于水; (3)乳酸原料本身就含有20%左右的水,而一般 生产脂肪酸乙酯的脂肪酸原料含水量小于1%,因 此,上述传统工艺存在的主要问题是:乳酸产率仅 为55~65%,原料消耗高,生产周期长,设备生 产能力低,产品质量差,并且按上述工艺制备的乳 酸乙酯带有明显的苯的气味,不仅影响了香气质 量,而且不符合食品卫生标准,所以严格地说,食 用香料级乳酸乙酯的制备不能采用上述工艺。
本发明的目的在于提供一种产率高、经济性 好、设备生产能力大、符合食用香料级要求、且操 作稳定可靠的乳酸乙酯生产新工艺。
本发明的目的是通过下述技术方案来实现的: 这项新工艺以乳酸(含量80%)和乙醇(含量92 ~93%)为原料,经配料、全回流催化酯化、脱 水酯化、回收乙醇、减压精馏等过程制备乳酸乙 酯,其特征在于:确定了新的原料配比为乳酸∶乙 醇=1∶0.6~1.6(重量比);催化剂为混合使用的 三种酸性化合物;氢型强酸性树脂、丙三醇(或乙 二醇)与硼酸的络合物以及磷酸二氢钠(或磷酸二 氢钾),其重量比为1∶0.5~1.0∶0.1~0.2,其总 用量为乳酸重量的2~6%;脱水剂无水乙醇(含 量99.1~99.6%)是在全回流酯化过程结束后,连 续地加入反应釜内,同时蒸出淡乙醇,无水乙醇加 入量与淡乙醇蒸出量保持基本平衡。
上述整个生产过程在一座反应釜(塔)内进 行。
国营吴江香料厂采用本发明已生产400余吨 乳酸乙酯,生产实践证明,本发明与现有技术相 比,具有以下优点(1)产率高(乳酸产率达 97.2%,比现有技术提高32~42%);(2)原料消 耗低(以国家级企业的乳酸乙酯原料单耗标准[摘 自《轻工业国家级企业标准(修订本)》上册,中 华人民共和国轻工业部,1988年7月,236页] 作对照,国家一级企业的乳酸单耗标准为1.450吨 /吨,国家二级企业的乳酸单耗标准为1.500吨/ 吨,而本发明的乳酸单耗稳定在0.973吨/吨; (3)生产成本降低35~40%;(4)设备生产能力 (以单位体积的反应器计)提高4倍左右;(5)设 备投资减少30%左右;(6)提高了操作的安全 性;(7)产品香气纯正,质量达到国家标准 GB8319-87及美国FCCIII标准,且符合食品卫生 标准。
附图是新工艺生产乳酸乙酸的工艺流程简图。
新工艺生产乳酸乙酯的主要设备包括:反应釜 [1]、酯化精馏塔[2]、冷凝器[3]、存液器[4]、冷却 器[5]、视简[6]、流量计[7]、[8]、[9]及其它辅助设 备,如温度计[T]、压力表[P]等。图中[10]为乳酸乙 酯成品出料口,[11]为淡乙醇及乳酸乙酯头子出料 口,[12]为无水乙醇进料口,[13]为原料进料口。
以下结合附图通过实施例对本发明作详细的描 述:
1.配料 采用乳酸(含量80%)和乙醇(含 量92~93%)为原料,其配比为乳酸∶乙醇=1∶ 0.6~1.6(重量比);采用混合使用的三种酸性化 合物为催化剂,其组成为氢型强酸性树脂、丙三醇 (或乙二醇)与硼酸的络合物以及磷酸二氢钠(或 磷酸二氢钾),其重量比为1∶0.5~1.0∶0.1~ 0.2,其总用量为乳酸重量的2~6%。
2.全回流酯化 将铵上述配比配制的原料 (含催化剂)投入1200升反应釜[1]内,向反应釜 [1]的夹套内通入蒸汽,全回流酯化3小时左右。 在此过程中,控制夹套内蒸汽压力0.04MPa(表 压)左右,釜内液温88±1℃,顶温88±0.5℃。
3.无水乙醇脱水酯化 为了提高乳酸的成酯 率,全回流酯化过程结束后,将无水乙醇(含量 99.1~99.6%)加入反应釜[1]底部,并同时开启出 料阀[11],蒸出淡乙醇,进行脱水酯化。无水乙醇 加入量由流量计[8]控制,保持淡乙醇蒸出量与无 水乙醇加入量基本平衡。在此过程中,控制夹套内 蒸汽压力0.04MPa(表压)左右,并根据不同阶 段控制不同的回流比,保持顶温与蒸出乙醇浓度之 间的对应关系,以达到蒸出乙醇中尽可能多地带有 水而尽可能少地带有乳酸乙酯。经20~22小时脱 水酯化,当釜内液温94~96℃、顶温78.0~ 78.5℃,蒸出乙醇浓度达98.8~99.0%时,脱水酯 化结束。
注:蒸出乙醇经浓缩、脱水制成无水乙醇后, 回复使用。
4.回收树脂和常压回收乙醇 向反应釜[1]的 夹套内通入冷却水,将釜内粗酯冷却后分离出沉淀 于釜底部的氢型树脂,再开启夹套蒸汽,于一定的 回流比下,常压回收乙醇至釜温达110℃左右结 束。
注:回收的氢型树脂用乙醇洗涤后,回复使 用。
5.减压回收乙醇和出乳酸乙酯头子 将釜内 粗酯冷却至50℃左右,开启真空泵,加入上一次 的乳酸乙酯头子,开始减压精馏操作。控制夹套内 蒸汽压力由小到大、回流比由大到小,当塔顶不出 液时,减压回收乙醇结束。而后继续加大夹套内蒸 汽压力,开始蒸出乳酸乙酸头子,此时控制塔顶真 空度-0.092~-0.094MPa(表压)、顶温80~ 83℃以及一定的回流比,当蒸出乳酸乙酯头子达 到一定量且出液稳定时,即转入出乳酸乙酯成品。
6.出乳酸乙酯成品 此过程控制夹套蒸汽压 力0.15~0.30MPa(表压)、塔顶真空度-0.093~ -0.094MPa(表压)、顶温83~84℃以及一定的回 流比。当顶温降至75℃以下且出液量很少时,即 结束出成品。
注:釜内少量含催化剂的精馏剩余物回复使用 于下次配料酯化。
按上述新工艺生产的乳酸乙酯,经轻工业部香 料质量监督检测中心抽样检测,检测结果如下: (表见文后)
国家标准GB8317-87和美国FCCIII标准如 下:色状≤5号色标,含酯量(%)≥98.0,相对 密度(25/25℃)1.029~1.032,折光指数(20℃) 1.410~1.420,酸植(mgkOH/g)≤1.0,含砷量 (%)≤0.0002,重金属(以Pb计)(%)≤ 0.001。
检测结果均符合GB8317-87及美国FCCIII标 准的规定。
检测项目 实测结果 90年检测 (编号89-123-1) 91年检测 (编号91-124) 92年检测 (编号92-13-2) 色状 <5号色标 无色液体 合格 含酯量(%) 99.7 98.82 99.6 相对密度(25/25℃) 1.030 1.0295 1.0295 折光指数(20℃) 1.4131 1.4108 1.4130 酸值(mgKOH/g) 0.6 0.18 0.33 含砷量(%) 未检出 <0.0002 合格 重金属(以pb计)(%) <10PPm <0.001 合格