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1、(10)申请公布号 CN 103592407 A (43)申请公布日 2014.02.19 CN 103592407 A (21)申请号 201310549775.X (22)申请日 2013.11.07 G01N 31/10(2006.01) (71)申请人 华北电力大学 地址 102206 北京市昌平区回龙观朱辛庄 2 号 (72)发明人 付忠广 齐敏芳 曹宏芳 陈颖 张越 (74)专利代理机构 北京麟保德和知识产权代理 事务所 ( 普通合伙 ) 11428 代理人 韩建功 (54) 发明名称 一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测 方法 (57) 摘要 本发明属于电厂选择性催化还原。
2、法进行烟气 尾部脱硝技术领域, 特别涉及一种电厂 SCR 脱硝 系统催化剂活性在线监测方法。本发明方法主要 包括 : 一、 获取实验室进行相同规格新鲜催化剂 的活性检测, 得到新鲜催化剂的活性 a0 1, 其能 达到的最佳脱硝效率为 0; 二、 在机组实际运行 中, 对 SCR 脱硝系统进行现场性能试验, 获取 SCR 实际运行数据及性能参数 ; 三、 利用本发明提出 的 SCR 催化剂活性修正方法, 计算当前催化剂的 真实活性。本发明的催化剂活性在线监测方法旨 在提供一种 SCR 脱硝系统催化剂活性在线修正计 算方法, 修正因实验室取样代表性问题和反应条 件过于理想化而造成计算得到的活性偏离。
3、真实 值, 以提高催化剂活性检测的准确性和实时性。 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 1 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书5页 附图1页 (10)申请公布号 CN 103592407 A CN 103592407 A 1/2 页 2 1. 一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法, 其特征在于 : 具体步骤如下 : (1) 分析确定 SCR 脱硝系统催化剂结构参数和 SCR 脱硝系统运行参数 ; (2)根据所选择的催化剂, 作出实验室催化剂活性检测试验报告, 新鲜催化剂 的活性即相对活性 a0 1, 。
4、对应的新鲜催化剂可达到的最高脱硝效率为 0, 脱硝效 率 :催化剂面速度 : AV Q/(V*Ap), 催化剂活性系数 : K -AV*ln(1-), 催化剂活性 : a K/K0; 其中 : 为脱硝效率 ;为 SCR 入口 NOx浓度, 单位为 mg/Nm3;为 SCR 出口 NOx浓度, 单位为 mg/Nm3; AV 为催化剂的面速度, 单位为 Nm/h ; Q 为烟气流量, 单位为 Nm3/h, V 为催化剂的总体积, 单位为 m3; Ap 为催化剂的比表面积, 单位为 m2/m3; K 为实际催化剂活 性系数, 单位为 Nm/h ; K0为新鲜催化剂的活性系数, 单位为 Nm/h ; 。
5、a 为催化剂活性 ; (3) 引入活性修正因子 k 对催化剂活性进行修正, 以得到催化剂活性的真实值, 其中 k 0 ; (4) 首次应用该方法时, 对电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性起始值的确定方法如下 : 根据电厂 SCR 脱硝系统投运时间及催化剂活性取值范围, 选用如下方式之一进行催化 剂活性起始值取值 : 催化剂活性起始值取 1 ; 催化剂活性起始值取 0,1) 之间的值 ; 参考最近一次催化剂活性检测报告, 以检测报告中的催化剂活性作为该方法中催化 剂活性的起始值 ; (5) 获取 t 时刻的理论催化剂活性 at: t 时刻的理论催化剂活性计算 :在此忽略催化剂比表面积的 变化引起的。
6、影响, 整理得 ln(1-t) at*ln(1-0) ; k0 ln(1-0) 为常数, 且为负值, 则 有 ln(1-t) at*k0; 引入活性修正因子 k 对 at进行修正, at,best为 t 时刻催化剂的最佳活 性, 则t时刻的理论催化剂活性为atkj*at,best; 设置k的初始值k0=1.0 ; 假设t-1时 刻的催化剂真实活性为at-1, 则at,bestat-1, 即将上一时刻计算得到的催化剂活性真实值作 为当前时刻催化剂的最佳活性 ; 整理得 ln(1-t) at,best*kj*k0 at*k0; t 时刻的理论催化剂脱硝效率为 t 1-exp(at*k0) ; 理论。
7、 SCR 出口 NOx浓度 : 其中, Kt为 t 时刻实际催化剂活性系数, 单位为 Nm/h ; K0为新鲜催化剂的活性系数, 单 位为 Nm/h ; AVt为 t 时刻的催化剂面速度单位为 Nm/h ; AV0为新鲜催化剂面速度单位为 Nm/ h ; t为 t 时刻的理论催化剂脱硝效率 ; at为 t 时刻的理论催化剂活性 ; at,best为 t 时刻催 化剂的最佳活性 ; j 为活性修正因子迭代次数 ; at-1为 t-1 时刻的催化剂真实活性 ; 理论 SCR 出口 NOx浓度, 单位为 mg/Nm3; (6) 计算 SCR 反应器实际出口 NOx浓度与根据催化剂活性计算得到的理论 。
8、SCR 权 利 要 求 书 CN 103592407 A 2 2/2 页 3 出口 NOx浓度偏差的绝对误差相对值若 小于设定的误差因 子 0, 则保存并输出当前的活性修正因子 kn 以及催化剂真实活性, 迭代计算结束 ; 若 大于设定的误差因子 0, 则继续进行步骤 (7) ; 其中,的单位为 mg/Nm3, n 为终止迭代次数 ; (7) 调整活性修正因子 : 在第 j 次迭代结束后, 大于设定的误差因子 0, 根据 SCR 反 应器实际出口 NOx浓度与 SCR 出口 NOx浓度理论值的偏差大小, 调整活性修正因子 ; 若实际 值大于理论值, 则减小活性修正因子 ; 若实际值小于理论值,。
9、 则增大活性修正因子 ; (8) 重复 (5) (6) (7) 进行迭代计算, 直至 SCR 反应器实际出口 NOx浓度与根据 催化剂活性计算得到的理论 SCR 出口 NOx浓度偏差的绝对误差相对值 小于设定 的误差因子 0。 2. 根据权利要求 1 所述的一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法, 其特征在 于 : 步骤 (1) 中所述 SCR 脱硝系统催化剂结构参数为 SCR 布置位置、 催化剂结构型式、 催化 剂层数、 催化剂的体积和催化剂的比表面积 ; 所述SCR脱硝系统运行参数为SCR反应器入口 烟气流量、 SCR 反应器入口烟气温度、 SCR 反应器入口烟气压力、 SCR 。
10、反应器入口 NOx浓度、 SCR 反应器出口 NOx浓度和 SCR 反应器入口氨氮摩尔比。 3. 根据权利要求 1 所述的一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法, 其特征在 于 : 所述步骤 (2) 中研究单个反应器的整体活性, 不考虑催化剂分层, 层内、 层间的催化剂 活性分布不均匀性。 4. 根据权利要求 1 所述的一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法, 其特征在 于 : 所述步骤 (7) 中 j 的取值为 1 j 100, 且 j 为整数。 5. 根据权利要求 1 所述的一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法, 其特征在 于 : 所述 t-1 时刻, 即 。
11、t 时刻的上一时刻的确定需根据实际情况及需求设定时间步长值。 6. 根据权利要求 1 所述的一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法, 其特征在 于 : 该方法催化剂活性在线修正准确与否依赖于入口NOx浓度, 出口NOx浓度测量的准确性, 所以要求现场脱硝系统测量仪表测量准确。 权 利 要 求 书 CN 103592407 A 3 1/5 页 4 一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法 技术领域 0001 本发明属于电厂选择性催化还原进行烟气尾部脱硝技术领域, 特别涉及一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法。 背景技术 0002 选择性催化还原方法 (Selecti。
12、ve Catalytic Reduction简称SCR) , 是目前电厂应 用较广泛的脱硝技术。 SCR脱硝装置中, 脱硝催化剂是SCR烟气脱硝系统中最关键最重要的 部件, 催化剂一般占脱硝装置总成本的30%50%。 其活性及使用寿命直接影响着整个脱硝 系统脱硝的运行成本及脱硝系统的性能发挥, 因此 SCR 催化剂的寿命受到电厂管理者的重 视。有效地对催化剂的性能进行监测, 及早调整运行, 优化 SCR 脱硝系统以延长 SCR 催化剂 使用年限 ; 同时对 SCR 催化剂寿命进行跟踪, 及时对 SCR 催化剂进行吹灰, 必要时进行催化 剂层的替换或再生, 以保证烟囱出口 NOx浓度达到新的环保。
13、标准要求。 0003 SCR 催化剂性能的主要指标有脱硝效率、 出口 NOx浓度、 催化剂活性等。催化剂活 性是实际运行中的催化剂性能与新鲜催化剂性能的相对值, 反映了实际运行中催化剂寿命 的下降程度。 目前催化剂活性的检测主要通过机组停机检修时从反应器内进行催化剂样块 取样, 然后在实验室内进行催化剂活性实验。 电厂一般将催化剂送检时间间隔为一年, 时间 间隔较长, 不利于运行人员及时了解催化剂活性的变化, 不利于脱硝系统的高效运行。 0004 专利 一种电厂 SCR 脱硝系统中催化剂活性的修正方法 中提出了一种催化剂活 性的修正方法, 对催化剂表观活性 (单位 Nm/h) 进行修正, 即对。
14、催化剂的活性系数的修正, 催化剂活性系数是有单位的量, 不便于运行人员的直观判断催化剂性能的优劣。而且催化 剂活性系数的大小并不能直接反映催化剂性能。在实验室进行催化剂性能检测时, 通常会 计算活性相对量 (简称 “活性” ) , 而活性是实际催化剂活性系数与新鲜催化剂活性系数的 比值, 是相对量, 便于运行人员对催化剂活性的直观判断。当活性低于某限值时, 则认为催 化剂不能满足尾部烟气脱硝, 需要进行催化剂层的替换、 或增加催化剂层、 或进行催化剂再 生。因此本发明旨在对催化剂活性这一直观相对量进行在线监测, 为催化剂活性的在线监 测与修正提供一种方法。 发明内容 0005 本发明所要解决的。
15、技术问题, 就是提供一种成本低、 精度高、 实时性的电厂 SCR 脱 硝系统催化剂活性在线监测方法。 0006 为解决上述技术问题, 本发明提供了一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测 方法。 0007 一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法, 其具体步骤如下 : 0008 (1) 分析确定 SCR 脱硝系统催化剂结构参数和 SCR 脱硝系统运行参数 ; 0009 (2)根据所选择的催化剂, 作出实验室催化剂活性检测试验报告, 新鲜催化 剂的活性即相对活性 a0 1, 对应的新鲜催化剂可达到的最高脱硝效率为 0, 脱硝效 说 明 书 CN 103592407 A 4 2/5 页。
16、 5 率 :催化剂面速度 : AV Q/(V*Ap), 催化剂活性系数 : K -AV*ln(1-), 催化剂活性 : a K/K0; 0010 其中 : 为脱硝效率 ;为SCR入口NOx浓度, 单位为mg/Nm3;为SCR出 口 NOx浓度, 单位为 mg/Nm3; AV 为催化剂的面速度, 单位为 Nm/h ; Q 为烟气流量, 单位为 Nm3/ h, V 为催化剂的总体积, 单位为 m3; Ap 为催化剂的比表面积, 单位为 m2/m3; K 为实际催化剂 活性系数, 单位为 Nm/h ; K0为新鲜催化剂的活性系数, 单位为 Nm/h ; a 为催化剂活性 ; 0011 (3) 实验室。
17、进行催化剂性能检测试验时反应条件趋于理想化, 烟气流量分布较实 际运行分布更为均匀, 烟气温度及压力也偏于理想化。考虑到烟气进入实际运行的 SCR 反 应器时和新鲜催化剂性能检测试验时流量分布可能不同, 会产生流量偏差, 对催化剂活性 的发挥有影响 ; 同时随着 SCR 脱硝系统的投运时间的延长, SCR 催化剂长期处于高温高粉尘 的环境中, SCR 催化剂会受到不同程度的腐蚀和磨损, SCR 催化剂比表面积发生变化 ; 其次, 实验室进行催化剂活性试验时是在催化剂的最佳反应温度, 而实际运行时 SCR 所处的反应 温度往往偏离最佳温度。综上多种因素的考虑, 在实际运行中引入活性修正因子 k 。
18、对催化 剂活性进行修正, 以得到催化剂活性的真实值, 其中 k 0 ; 0012 (4) 首次应用该方法时, 对电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性起始值的确定方法如下 : 0013 根据电厂 SCR 脱硝系统投运时间及催化剂活性取值范围, 选用如下方式之一进行 催化剂活性起始值取值 : 0014 SCR 脱硝系统投运时间较短, 催化剂性能较好的情况下, 催化剂活性起始值取 1 ; 0015 SCR 脱硝系统投运时间较长, 催化剂性能明显下降的情况下, 催化剂活性起始 值取 0,1) 之间的值, 如 0.5 或 0.6 ; 0016 参考最近一次催化剂活性检测报告, 以检测报告中的催化剂活性作为该。
19、方法中 催化剂活性的起始值 ; 0017 首次应用该方法时, 进行电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性起始值确定的目的是减少 初次迭代的次数及运行时间 ; 0018 (5) 获取 t 时刻的理论催化剂活性 at: 0019 通常在 SCR 脱硝系统运行时, 催化剂比表面积是由于磨损和腐蚀以及积灰原因是 变化的, 而且不易测量, 难以直接计算面速度 AV, 从而不能直接得到准确的催化剂活性系数 K ; 本发明采用催化剂活性的相对量a来进行催化剂活性的表征。 脱硝系统运行t时刻, 催化 剂活性系数为 K -AV*ln(1-), 对应的催化剂理论活性计算 : 在此先忽略实际运行的 SCR 脱硝系统催化剂。
20、比表面积与新鲜催化剂比表面积的变化引起 的影响, 上式整理得 ln(1-t) at*ln(1-0) ; k0 ln(1-0) 为常数, 且为负值 ; 由此得 到 ln(1-t) at*k0; 0020 考虑在步骤 (3) 中提到的影响因素对活性的影响, 综合各因素的影响, 则引入活性 修正因子 k 对 a 进行修正, at,best为 t 时刻催化剂的最佳活性, 则 at kj*at,best; 设置 k 的初始值k0=1.0 ; at,bestat-1, 即将上一时刻, 即t-1时刻计算得到的催化剂活性真实值 作为当前时刻催化剂的最佳活性 ; 说 明 书 CN 103592407 A 5 3。
21、/5 页 6 0021 ln(1-) at,best*kj*k0 at*k0; 0022 理论催化剂脱硝效率 : t 1-exp(at*k0) ; 理论 SCR 出口 NOx浓度 : 0023 0024 其中, Kt为 t 时刻实际催化剂活性系数, 单位为 Nm/h ; K0为新鲜催化剂的活性系 数, 单位为 Nm/h ; AVt为 t 时刻的催化剂面速度单位为 Nm/h ; AV0为新鲜催化剂面速度单位 为 Nm/h ; t为 t 时刻的理论催化剂脱硝效率 ; at为 t 时刻的理论催化剂活性 ; at,best为 t 时刻催化剂的最佳活性 ; j 为活性修正因子迭代次数 ; at-1为 t。
22、-1 时刻的催化剂真实活性 ; 理论 SCR 出口 NOx浓度, 单位为 mg/Nm3; 0025 (6) 计算 SCR 反应器实际出口 NOx浓度与根据催化剂活性计算得到的理论 SCR 出口 NOx浓度偏差的绝对误差相对值若 小于设定的误 差因子 0, 则保存并输出当前的活性修正因子 kn 以及催化剂真实活性迭代计算结 束 ; 若 大于设定的误差因子 0, 则继续进行步骤 (7) ; 0026 其中,的单位为 mg/Nm3, n 为终止迭代次数 ; 0027 (7) 调整活性修正因子 : 在第 j 次迭代结束后, 大于设定的误差因子 0, 根据 SCR 反应器实际出口 NOx浓度与 SCR 。
23、出口 NOx浓度理论值的偏差大小, 调整活性修正因子 ; 若实际值大于理论值, 则减小活性修正因子 ; 若实际值小于理论值, 则增大活性修正因子 ; 0028 (8) 重复 (5) (6) (7) 进行迭代计算, 直至 SCR 反应器实际出口 NOx浓度与 根据催化剂活性计算得到的理论 SCR 出口 NOx浓度偏差的绝对误差相对值 小于 设定的误差因子 0。 0029 步骤 (1) 中所述 SCR 脱硝系统催化剂结构参数为 SCR 布置位置、 催化剂结构型式、 催化剂层数、 催化剂的体积和催化剂的比表面积 ; 所述SCR脱硝系统运行参数为SCR反应器 入口烟气流量、 SCR 反应器入口烟气温度。
24、、 SCR 反应器入口烟气压力、 SCR 反应器入口 NOx浓 度、 SCR 反应器出口 NOx浓度和 SCR 反应器入口氨氮摩尔比。 0030 所述步骤 (2) 中研究单个反应器的整体活性, 不考虑催化剂分层, 层内、 层间的催 化剂活性分布不均匀性。 0031 所述步骤 (7) 中 j 的取值为 1 j 100, 且 j 为整数, 最大迭代次数为 100。 0032 所述 t 时刻的上一时刻, 即 t-1 时刻的确定需根据实际情况及需求设定时间步长 值。 0033 该方法催化剂活性在线修正准确与否依赖于入口NOx浓度, 出口NOx浓度测量的准 确性, 所以要求现场脱硝系统测量仪表测量准确。。
25、 0034 本发明的有益效果为 : 0035 与现有技术相比, 本发明试图利用实际运行数据反映SCR催化剂活性, 实现SCR催 化剂活性的在线, 提高SCR催化剂监测的实时性 ; 本发明通过SCR脱硝系统实际运行数据进 行催化剂在线修正, 为催化剂活性的预测, 催化剂寿命预测, 以及催化剂更新计划提供了依 说 明 书 CN 103592407 A 6 4/5 页 7 据, 有利于提高催化剂活性预测准确性及SCR脱硝系统的优化管理水平, 为火电厂SCR脱硝 系统乃至整个锅炉系统的安全经济优化运行提供了有力支撑。 附图说明 0036 图 1 是本发明催化剂活性在线监测方法的流程图 ; 0037 图。
26、 2 是本发明催化剂活性在线监测方法的逻辑图。 具体实施方式 0038 本发明提供了一种电厂 SCR 脱硝系统催化剂活性在线监测方法, 下面结合附图和 具体实施方式对本发明做进一步说明。 0039 以某电厂 600MW 机组为研究对象, 详细叙述本发明的具体实施方式。 0040 (1) 该机组的 SCR 脱硝系统布置在省煤器后空预器之前, 属于板式催化剂结构型 式。该 SCR 脱硝系统有 A, B 两个反应器, 对称布置。SCR 脱硝系统催化剂结构参数如表 1 所 示。 0041 表 1SCR 脱硝系统催化剂结构参数 0042 0043 0044 (2) SCR 脱硝系统设计参数 : 0045。
27、 (A) 锅炉燃用设计煤种并能满足校核煤种 ; 0046 (B) 锅炉正常负荷范围 (40%BMCR(锅炉最大连续蒸发量) 100%BMCR 负荷) , SCR 反应器入口烟气温度 : 300 420 ; 0047 (C)SCR 反应器入口 NOx浓度 : 800mg/Nm3(氧含量 6%, 干基) 。 0048 (3) 被本发明方法以SCR脱硝系统A反应器为实施例对象, 根据其新鲜催化剂活性 检测试验报告得到, 新鲜催化剂的活性 (即相对活性) a0 1, 对应的新鲜催化剂可达到的最 佳脱硝效率为 0=0.90。 0049 (4) 实验室进行催化剂性能检测试验时反应条件趋于理想化, 烟气流量。
28、分布较实 际运行分布更为均匀, 烟气温度及压力也偏于理想化。考虑到烟气进入实际运行的 SCR 反 应器时和新鲜催化剂性能检测试验时流量分布可能不同, 会产生流量偏差, 对催化剂活性 的发挥有影响 ; 同时随着 SCR 脱硝系统的投运时间的延长, SCR 催化剂长期处于高温高粉尘 的环境中, SCR 催化剂会受到不同程度的腐蚀和磨损, SCR 催化剂比表面积发生变化 ; 其次, 实验室进行催化剂活性试验时是在催化剂的最佳反应温度, 而实际运行时 SCR 所处的反应 温度往往偏离最佳温度。综上多种因素的考虑, 在实际运行中引入活性修正因子 k 对活性 进行修正, 活性修正因子初始值为 k0=1。 。
29、说 明 书 CN 103592407 A 7 5/5 页 8 0050 (5) 为减少初次迭代的次数及运行时间, 考虑到实施例机组最近一次在 2013 年年 初进行了催化剂活性试验, 在此可以以试验检测结果中的催化剂活性作为本发明催化剂活 性起始值, abest 0.65。即采用方法 : 参考最近一次催化剂活性检测报告, 以检测报告中的 催化剂活性作为催化剂活性的起始值。 0051 (6) 计算 SCR 反应器实际出口 NOx浓度与根据催化剂活性计算得到的理 论 SCR 出口 NOx浓度偏差的绝对误差相对值设定误差因子 0=0.01, 程序迭代终止条件 : 0。 0052 (7) 调整活性修正。
30、因子, 经多次迭代计算, 结果见表2。 在表2中对催化剂活性起始 值取 abest 1 和 abest 0.65 两种起始值设定方法进行了对比, 结果表明采用 abest 0.65 作为催化剂活性起始值, 迭代次数较少, 运行时间短。同样, 当前时刻 (t 时刻) 催化剂活性 起始值取上一时刻 (t-1 时刻) (根据实际情况及需求设定时间步长值) 催化剂活性真实值 作为设定起始值 at,initial at-1, 较设定起始值为 abest 1 迭代次数少, 运行时间短, 适合活 性在线监测。 0053 (8) 表 2 中同一段时间内取得的样本得到的活性真实值 a 存在差异, 原因是出口 NOx浓度分布不均匀以及仪表测量精度漂移导致 NOx浓度存在偏差, 从而导致活性真实值的 差异。因此方法准确的关键在于实际仪表测量的基础数据的准确性。 0054 表 2 催化剂活性计算结果对比表 0055 说 明 书 CN 103592407 A 8 1/1 页 9 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 103592407 A 9 。