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高效处理制胶废水工艺.pdf

  • 上传人:1**
  • 文档编号:552902
  • 上传时间:2018-02-22
  • 格式:PDF
  • 页数:9
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN91111761.X

    申请日:

    1991.12.27

    公开号:

    CN1073666A

    公开日:

    1993.06.30

    当前法律状态:

    终止

    有效性:

    无权

    法律详情:

    |||授权||||||公开

    IPC分类号:

    C02F9/00; C02F1/52; C02F1/74; C02F1/24

    主分类号:

    C02F9/00; C02F1/52; C02F1/74; C02F1/24

    申请人:

    陈利; 廖自基; 张斌

    发明人:

    陈利; 廖自基; 张斌

    地址:

    650032云南省昆明市新闻路昆明市环保局

    优先权:

    专利代理机构:

    昆明市专利事务所

    代理人:

    李式照

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    内容摘要

    一种高效处理制胶废水工艺,是采用氧化、絮凝、气浮三合一的高效处理法,污物去除率为:BOD595%、CODCr91.6%、硫化物99%,排放水质达国家标准,投资与运转费用减至常规方法的1/7与1/6,也能处理其它有机、无机废水。

    权利要求书

    1: 一种高效处理制胶废水工艺,其特征在于将PH3.0-12.0,含污染物浓度S·S270-520mg/l,BOD 5 680-1640mg/l、COD1080-3150mg/l,硫化物48-154mg/l的废水,予调PH7.0-8.0,输入反应塔,加入聚铁类(钢铁酸洗液配制)0.03~0.06%(体积),废水从反应塔的下部切线方向抽入,气体则经塔底布气管压入,按水∶气≥10∶3(体积)充气,形成液体、气体和固体三相混合,同时受到絮凝、氧化和气浮作用,并发生化学反应,处理时间35-50分钟,处理后的液体流入固、液分离池,经脱气、分离沉淀物和漂浮物后排放。
    2: 如权利要求1所述工艺,其特征在于所述工艺条件的最佳值为予调废水PH7.5,絮凝剂用量0.04%(体积),充气量与废水体积比为3∶10,处理时间40分钟。

    说明书


    本发明涉及一种处理含高浓度有机与无机物废水的工艺,尤其是制胶含硫废水的处理工艺。

        处理高浓度有机废水的方法,不外乎活性污泥法、生物滤池法、深井曝气法、氧化塘氧化法等,这些方法不同程度地存在着占地面积较大、投资较高,时间较长等缺点。特别是制胶废水水量大,有机污染负荷较高,并含有硫化物,采用这些方法处理难于达到国家排放标准。

        本发明目的是提供一种高效处理制胶含硫废水地工艺方法,使处理后水的水质达到国家排放标准。

        本发明针对制胶废水成分及其特性,采用一种在反应塔中同时产生絮凝、氧化和气浮作用,并发生化学反应,形成液体、气体和固体三相混合共存的处理方法。在常温、常压条件下,加入聚铁类絮凝剂,最好用钢铁酸洗液配制,聚铁强烈的水化作用能剥去蛋白质的水化层,使可溶性蛋白质失稳析出呈絮状,聚铁中的二价铁Fe2+和废水中硫化物结合成硫化亚铁沉淀,凝聚的固体悬浮物及胶体,则受到气浮作用,上升后两相分离,达标后的处理水即可流入农田。

        工艺流程如附图1:

        废水流入排污沟,经栅格进入初沉池,留下可沉淀物后流入调节池,调节PH值后,用水泵将废水和絮凝剂从反应塔的切线方向抽入其内,同时用空压机将空气从塔底布气管、布气板压入微细气泡,此时废水、絮凝剂和微气泡混合后,并形成旋流上升,在一段时间内经物理、化学作用,三相混合物经塔顶管道进入分离池,经沉淀、分离,最后排放。

        应用本发明工艺处理废水污染物的去除率为BOD595%、CODcr91.6%、硫化物99%,各项指标达到或超过国家标准,方法简单、投资少,运转费用少,效果好。不仅能处理制胶含硫废水,并能处理其它含有机物废水及无机废水。

        实施例

        新建100米3/小时制胶废水处理站,反应塔容积80米3,初沉池容积30米3,调节池250米3,固液分离池150米3,充气能力30米3/小时。先优化工艺条件,将调节池废水的PH值调到5.0-10.0,启动高压水泵,将废水从调节池抽入反应塔,同时输送絮凝剂,调节微型流量计,控制流量为0.8~1.2升/分钟,沿废水管将絮凝剂输入塔内,再开启空压机,控制风量10~30米3/小时,处理时间40分钟,经单因子试验和交叉综合试验后,得到以下结果:

        (1)调节废水PH条件实验

        PH处理前废水中污染物浓度(mg/l)处理后废水中污染物浓度(mg/l)去除率%CODcr  硫化物CODcr  硫化物CODcr  硫化物5.06.06.57.07.58.09.010.01612    982125    1161984    722066    702336    872050    711772    861806    75319    21.2374   19.7297   7.6186   1.4152   0.5164    1.2195   5.6289    8.680.2   78.482.4   83.085.0   89.491.0   98.093.5   99.292.0    98.389.0   93.584.0   88.5

        注:其它操作条件为:充气量为30米3/小时;絮凝剂加入量0.04%;处理时间40分钟。

        (2)絮凝剂加入量实验絮凝剂加入量(%)处理前废水中污染物浓度(mg/l)处理后废水中污染物浓度(mg/l)去除率(%)CODcr硫化物CODcr硫化物CODcr硫化物0.01101512638623.972810.02172510534512.680880.031413802122.4085970.041934751540.709299.10.052173941630.5692.599.40.061848831460.6692.199.2

        注:絮凝剂由酸洗钢铁废液制成,絮凝剂加入量百分比指絮凝剂与废水的体积比。其他操作条件为:废水PH7.5;充气量30米3/小时;处理时间40分钟。

        (3)充气量条件实验结果充气量米3/小时处理前废水中污染物浓度(mg/l)处理后废水后污染物浓度(mg/l)去除率(%)102030CODcr硫化物CODcr硫化物CODcr硫化物1775193324711049612842634817333.310.61.12768293688999.1

        注:其他操作条件为:废水PH7.5;絮凝剂加入量0.04%(体积);处理时间40分钟。

        制胶废水生产处理运行效果项目 PHS·S(mg/l)BODS(mg/l)CODcr(mg/l)硫化物(mg/l)      范围3-12处理前(20次)270-520380680-164010171080-3150192048-15475     范围65-85处理后(20次)85-21516220-7050136-189161未检出-1.720.82去除率(%)439591.698.9国家排放标准GB8978-88  6-9(二级)250802002.0

        经济核算:

        投资费日处理2400米3制胶废水处理站工程设备投资共计20万元,折算为1米3/日废水处理的工程投资为84元,若用其它方法处理制胶废水,1米3/日的工程投资约需600元,仅仅是其它方法的1/7。

        运转费:

        折旧费= (80,000(设备)×20%+120,000(土建)×10%)/(360日) =78元/日

        人工工资  5×2=10元/日

        电费  40元/日

        用料  10元/日

        合计  148元/日

        1米3处理费=148÷2400=0.06元/米3,与国内同行业比较0.4元/米3,仅占其费用的1/6。由此可见,本发明工艺具有明显经济效益。

    关 键  词:
    高效 处理 废水 工艺
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