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安赛蜜合成酰化生产工艺.pdf

  • 上传人:le****a
  • 文档编号:5348208
  • 上传时间:2019-01-06
  • 格式:PDF
  • 页数:5
  • 大小:507.61KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201310531453.2

    申请日:

    2013.11.01

    公开号:

    CN103570592A

    公开日:

    2014.02.12

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):C07C 307/02申请公布日:20140212|||实质审查的生效IPC(主分类):C07C 307/02申请日:20131101|||公开

    IPC分类号:

    C07C307/02; C07C303/34; C07D291/06

    主分类号:

    C07C307/02

    申请人:

    安徽金禾实业股份有限公司

    发明人:

    王从春; 祁飞

    地址:

    239200 安徽省滁州市来安县东大街127号

    优先权:

    专利代理机构:

    安徽省蚌埠博源专利商标事务所 34113

    代理人:

    杨晋弘

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    内容摘要

    本发明涉及一种安赛蜜合成酰化反应工艺,包括以下步骤:a、将氨基磺酸和二氯甲烷打入溶料釜中,混合物泵至合成釜中;b、在合成釜中先滴加三乙胺,然后滴加冰醋酸,滴加完冰醋酸后,自然反应1小时;c、合成釜中的反应物放入酰化釜中,滴加双乙稀酮进行酰化反应;d、双乙稀酮滴加结束后,在酰化釜中循环1小时,然后放入保温釜中进行自然反应1小时,生成乙酰乙酰-N-磺酸盐中间体,送入磺化工段使用。本发明优点:1、采用分步反应较原先传统单釜生产工艺,实现生产操作的连续性,反应稳定性高,2、现在利用多釜分步生产,生产效率大幅度提高,使整个生产流程实现反应效率最优化,明显增加了企业经济效益。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  安赛蜜合成酰化生产工艺,其特征在于包括以下步骤:
    a、按配料量将氨基磺酸和二氯甲烷分别打入溶料釜中混合,混合物泵至合成釜中;
    b、在合成釜中按配料量先滴加三乙胺,滴加流量在400L-800L/h,滴加温度在10-25℃;滴加三乙胺完后再按配料量滴加冰醋酸,滴加流量10L/min,温度在10-25℃,滴加完冰醋酸后,自然反应1小时; 
    c、合成釜中的反应物放入酰化釜中,按配料量滴加双乙稀酮进行酰化反应,双乙稀酮滴加流量200-250L/h,酰化釜温度在15-25℃;
    d、双乙稀酮滴加结束后,在酰化釜中循环1小时,然后放入保温釜中进行自然反应1小时,自然反应后温度降至0-5℃,生成乙酰乙酰-N-磺酸盐中间体,送入磺化工段使用。

    说明书

    说明书安赛蜜合成酰化生产工艺
    技术领域:
    本发明涉及一种安赛蜜生产中的合成酰化工段生产方法。
    背景技术:
    传统的安赛蜜生产工艺中合成工段如图1所示,各种原料按照配料量分别加入合成釜,所有反应均在同一反应釜中进行,工艺反应时间长,产能低,转化率低,副产物多,生产成本高。
    发明内容:
    本发明的目的就是为了克服现用技术中一釜反应存在的反应时间长、产能低、转化率低、副产物多的缺点,提供的一种安赛蜜分步生产酰化反应工艺。
    为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
    1、安赛蜜合成酰化生产工艺,其特征在于包括以下步骤:
    a、按配料量将氨基磺酸和二氯甲烷分别打入溶料釜中混合,混合物泵至合成釜中;
    b、在合成釜中安配料量先滴加三乙胺,流量在400L-800L/h,滴加温度在10-25℃;滴加三乙胺完后再按配料量滴加冰醋酸,流量10L/min,温度在10-25℃,滴加完冰醋酸后,自然反应1小时; 
    c、合成釜中的反应物放入酰化釜中,按配料量滴加双乙稀酮进行酰化反应,双乙稀酮滴加流量200-250L/h,酰化釜温度在15-25℃;
    d、双乙稀酮滴加结束后,在酰化釜中循环1小时,然后放入保温釜中进行自然反应1小时,自然反应后温度降至0-5℃,生成乙酰乙酰-N-磺酸盐中间体,送入磺化工段使用。
    上述技术方案中采用的各原料,均按照安赛蜜生产中公知的配料比进行配料。
    本发明优点:
    1、采用分步反应工艺,实现生产操作的连续性,降低了工人劳动强度。
    2、较原先传统单釜生产工艺,分步反应稳定性高,提高反应釜使用寿命,减轻深冷负荷。
    3、生产效率大幅度提高,传统工艺单釜滴加所有原料,计量误差较大,反应效率低,物料浪费严重,现在利用多釜分步生产,使整个生产流程实现反应效率最优化,明显增加了企业经济效益。
    4、本工艺合理配比物料,能有效减少成品中杂质含量,提高产品品质。
    5、通过提高酰化反应温度,提升酰化反应转化率,同时缩短反应时间。
    附图说明:
    图1是现有的安赛蜜生产工艺中合成工段流程图;
    图2是本发明的安赛蜜生产工艺中合成工段流程图。
    具体实施方式
    实施例1,如图2所示:
    一.准确配料3325kg(2500L)二氯甲烷,打开二氯甲烷计量槽阀门向干燥的溶料釜中加入二氯甲烷2000L,启动搅拌及循环泵;从投料孔投入氨基磺酸1000kg。关闭循环阀门,打开送料阀门,将溶料釜中混合物料送至干燥的合成釜中。送料结束后,将计量槽中剩余的500L二氯甲烷,放入溶料釜中,循环后送入合成釜中 (二氯甲烷和氨基磺酸在一起只是混合,无化学反应,所以用500L二氯甲烷对溶料釜中剩余氨基磺酸进行冲洗,保证配料过程是在常温准确。溶料釜投料的过程是在常温下进行) 。
    二.开盐水降温,待合成釜釜温降至15℃以下,准确配料三乙胺1550L(配料时检查向合成釜放三乙胺阀门都保持关闭),然后均匀滴加三乙胺;流量在400L-800L/h。
    三.合成釜温度在25℃左右,在三乙胺滴加结束时,用PH试纸检测物料PH值,试纸微显淡绿色,PH值在7.5-9之间,待合成釜温调节至常温(10-25℃)自然反应1小时;
    四.滴加冰醋酸50kg,流量10L/min,滴加结束,开盐水降温,自然放应1小时,保持温度在10-25℃。
    五. 合成釜自然反应结束后,将物料放入酰化釜中,开盐水降温至10℃。准确称取920kg(845L)双乙烯酮,开滴加阀门,均匀滴加双乙烯酮,流量200-250L/h,保持温度在15-25℃。
    六.双乙烯酮滴加结束,调节酰化釜温度至20-25℃,然后放入保温釜中,自然反应1小时,温度降至0-5℃,生成乙酰乙酰-N-磺酸盐中间体含量≥40%,可送入磺化岗位使用。

    关 键  词:
    安赛蜜 合成 化生 工艺
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